CD102故障排除六例
1.墨杠的排除
在印刷某书籍封面时,品红版为满版实地,在距版面叼口70mm、距版面拖梢10mm处,出现4条墨杠,且位置固定。起初认为是由于水、墨辊调节不当所致,按照标准重新调节水、墨辊之间的压力,仍然不见好转。由于此活件为特急件,因此决定换色组印刷,但在新的色组又出现同样的故障,这样就排除了机器的原因,于是换了一块新橡皮,故障消失。
后来经过询问,这两个色组之前同时都换上了一种新品牌橡皮,所以故障由橡皮所致。
2.飞达的调整
正常印刷时,纸张突然走纸不稳、时快时慢,且飞达头震动严重。停机检查飞达,发现气阀的阀芯与外套咬合,拆下飞达后发现,阀芯体有几道咬合的凹槽,已将万向轴连接处的空心销磨断,造成下纸不稳。将阀芯表面清洗打磨,更换新空心销,并调整时间,开机后一切正常。此后在每星期的设备维护与保养中都将清理此处。
3.拉规的修复
机器在印刷定量超过250g/m2的纸张时,有时纸张拉不到位,并且第一张都出现下纸歪斜,效率很低。经检查发现,拉规压块已磨损约1mm,故障拉规抬不高,纸张边翘起挡纸。于是机修人员拆掉拉规,用铜焊焊平并打磨平整,装好后即可正常使用。
4.合压气阀的修复
正常印刷时发现第4色组合压不正常,而且时好时坏。打开机器操作侧墙板时,发现离合压气阀已损坏,与直流线圈连接处的连杆已断裂,漏气严重。用锡焊焊牢,但没过多久又重新断裂。经过多次实验,最后用国产配件修好了发生此种故障的两个气阀,一直使用至今,并节约资金6000余元。
5.印品甩水的解决
机器在高速印刷时,发现有印品甩水现象,造成纸张粘连,废品率大大增加。由于水辊调节是用目测的方法,实际压痕容易大于标准宽度,为此我们专门制作了一种测量压痕宽度的简易工具,依照标准调节,并注意在印刷时勤擦水斗辊,基本上可以解决这一故障。
6.辅助材料的使用
机器长期印刷包装产品时,其印品大多需经表面整饰。冬天由于温度下降,加之印刷纸张质量差,油墨黏度增大,在油墨中加入去黏剂以降低黏度,但却给后工序带来了不利影响。有时必须将产品全部擦一遍,既费工又费时。经过长时间的摸索,在油墨中加入另一种辅助材料,既降低了油墨黏度,又对后工序无影响。
信息来源:印刷技术